应对疫情影响 长征汽车精益制造再升级 助推生产提效率

2021年01月12日 来源:长征汽车 作者:支欧洲
此次河北疫情的出现,位于河北邢台的长征汽车在生产方面受到了不小的影响,疫情防控期间很多员工无法正常上班,生产制造人员紧缺。

2020年长征凤凰系列轻量化牵引车经过市场试销售阶段,市场反馈积极,广大客户对长征凤凰C5牵引车燃油系列7.6吨、LNG系列8.2吨的自重表现尤为倾心,订单源源不断。为保证订单按时完成,使客户尽早提到车辆,长征汽车车间员工将精益制造理念不断地运用到现场生产作业中,使车间现场工艺布局和生产效率有了明显提升。

改善一:发动机分装工位调整改善

发动机分装工位原为地摊式生产,员工需要跨越发动机输送线提取零部件,作业程序主要浪费在了行走时间上。我们将作业内容调整到发动机分装输送线,充分利用现有工装,形成流水线作业,减少了员工行走距离10米,减少员工弯腰拿件5次,实现了发动机分装工位重新布局,提高了发动机分装效率,每台作业时间节省10分钟。

应对疫情影响长征汽车生产有妙招

改善二:驾驶室工位布局优化

驾驶室工位由原先的分散式布局,通过各班组长的研究讨论,将驾驶室布置调整为紧凑型布局,提高了落装驾驶室的效率,每台车生产增加效率20分钟。

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改善三:SCR分装瓶颈改善

将线边分装调整为独立分装,消除线边SCR分装现场混乱现象,节省员工查找零部件工作时间2分钟。同时将SCR工位拆分,小总成分装由线边分装调整为独立分装,取件距离从4.5米减少到1.5米,缩减员工来回取件行走距离6米,解决了SCR上装瓶颈工序。

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改善四:车架班组工艺布局改善

通过现场对作业区域零部件安装部位进行分析,车间制作了专用工位器具,将原有集中存放改为分区域分类存放,确保员工就近取件,每天减少员工行走距离260米,节省员工查找及取件时间2小时。

应对疫情影响长征汽车生产有妙招

通过现场改善,车间员工走的路少了,找件的时间缩短了,工作效率提升了。车间员工体会到精益制造带来的好处,员工之间的团队合作意识更强了,工作环节的紧密性也得到了极大提高,各班组的配合更加流畅,为车间的整体工艺制造提高了效率。

精益制造改善的路还很长,我们的改善空间还很大,精益改善无止境。我们相信只要通过不断学习、改变观念、更新理念、努力工作、团结奋斗,长征汽车不以恶小而为之,不以善小而不为,注重改善质量进一步的提升和稳定,注重积累工艺上点点滴滴的每一步改进,用不断的自我突破创造更大的辉煌成就!

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